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南屯礦93上14綜放工作面采空區(qū)自然發(fā)火的綜合防治(二)

作者:安全與環(huán)保 2004-11-03 00:00 來源:不詳

40m,此后頂煤松軟破碎減少,工作面開始放煤。但

由于該工作面與礦井的另一主采工作面93j-01綜放

工作面共用一個采區(qū)溜煤眼及一條采區(qū)膠帶,受運

輸條件的影響,工作面推進(jìn)度受到限制。自開采后,

前3個月的推進(jìn)度分別為26.05、110.25、190.75m。

2003年3月26日工作面下/頃槽遇3~F223斷層,斷

層落差2.2m,下順槽遇3LF224、3~F225斷層,斷層落

差分別為1.0、0.8m,對工作面推進(jìn)度形成限制,月推

進(jìn)度只有162.75m。2003年2月27日工作面上隅角出

現(xiàn)CO,濃度達(dá)28x10-6。后因工作面推進(jìn)度一直較慢,

上隅角CO濃度呈逐漸上升趨勢。至4月19日,上隅角

CO濃度急劇增加到132x10-6,后來又發(fā)現(xiàn)采空區(qū)切

頂線以里3-5m的采空區(qū)內(nèi)CO濃度最高達(dá)574x104,

回風(fēng)巷CO濃度達(dá)20x10~。情況說明93214綜放工作

面采空區(qū)已出現(xiàn)嚴(yán)重的自燃隱患,直接威脅著工作

面的安全生產(chǎn)。

3.2自然發(fā)火位置及漏風(fēng)通道的確定

1)通過對工作面及上隅角CO濃度測定結(jié)果分

析,工作面上隅角、采空區(qū)均能測出CO,自上隅角往

下測不到CO。測定時間和測定濃度如表1所示。


從工作面上隅角實測的CO濃度可以看出,發(fā)

火時間在工作面過3zF223、3~F224、3~F225斷層

后不久。由于斷層和綜放面超前壓力影響,兩順槽

頂煤早在回采前即已破碎,破碎區(qū)受到較長時間的

氧化升溫,巷道、端頭支架及過渡支架頂煤不放,頂

煤垮落后,形成約5-7m寬的浮煤帶,采空區(qū)兩順

槽冒落不實,空洞較大,漏風(fēng)嚴(yán)重,由此判斷發(fā)火點

位置位于采空區(qū)中的3zF223、3~F224及3~F225斷

層附近。

2)因93.14綜放工作面為九采區(qū)首采工作面,采

空區(qū)后部無任何漏風(fēng)通道,根據(jù)U型通風(fēng)的回采工作

面采空區(qū)“一源一匯”漏風(fēng)理論分析,工作面下半部

一般不會測出CO,因而判斷采空區(qū)發(fā)火的漏風(fēng)通道

即為本工作面的漏風(fēng)。主要原因就是93.14綜放工作

面上、下順槽均為錨網(wǎng)支護(hù),工作面回采時沒有拆除

錨桿及鐵絲網(wǎng),采空區(qū)后部兩順槽位置冒落不徹底,

形成了較長的漏風(fēng)通道,導(dǎo)致了工作面中部斷層附

近遺留煤炭自燃。為此,分別對93~14綜放工作面通

風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了壓能測定,93j~14綜放工作面上、下口

壓差為162.2Pa,漏風(fēng)較大,形成了93~14綜放工作面

的“一源一匯”的漏風(fēng)系統(tǒng)。


4 綜合防滅火措施的實施及效果

4.1綜合防滅火措施的實施 ,

1)利用均壓防滅火技術(shù)消除采空區(qū)漏風(fēng)。首先調(diào)

整93L14綜放工作面的通風(fēng)系統(tǒng),適當(dāng)降低工作面兩

端壓能。在九采三分區(qū)回風(fēng)巷施工兩道調(diào)壓風(fēng)門,將

工作面風(fēng)量由950m3/min控制到740m3/min,達(dá)到系

統(tǒng)均壓、減少向采空區(qū)漏風(fēng)的目的。

2)封堵漏風(fēng)通道。針對93214綜放工作面U型通

風(fēng)形成的“一源一匯”的漏風(fēng)系統(tǒng),進(jìn)風(fēng)隅角是本工

作面的漏風(fēng)源,為減小風(fēng)流進(jìn)入采空區(qū)的能力,縮短

自燃帶的寬度,在工作面下隅角掛設(shè)擋風(fēng)簾,在一定

程度上達(dá)到減少漏風(fēng)的目的。

3)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,組織正規(guī)循環(huán),加快工作面回

采進(jìn)度。

4)工作面順槽支護(hù)的錨網(wǎng),邊采邊卸掉錨桿托

盤,剪掉鐵絲網(wǎng),增大頂板冒落程度,并加強(qiáng)放煤管

理,做到少丟煤。

5)進(jìn)行采空區(qū)灌漿。應(yīng)用進(jìn)、回風(fēng)巷埋管的灌漿

方法,在進(jìn)、回風(fēng)巷設(shè)兩路直徑75mm灌漿管,一路埋人

上隅角采空區(qū),一路埋人下隅角采空區(qū),每日輪流灌

注粉煤灰漿體,共灌漿10580m3。并將灌漿濃度由原

來的1:4提高到1:1,延長灌漿時間,實行每日灌漿,提

高灌漿效果。

6)注沙堵漏。利用工作面上順槽注漿管,向上隅

角采空區(qū)注沙,水向下流人采空區(qū),沙沉積封堵冒

落巖石間的漏風(fēng)通道,減少向采空區(qū)漏風(fēng)。共注沙

180m3,取得了較好效果。

7)注粉煤灰復(fù)合膠體堵漏。在工作面進(jìn)、回風(fēng)隅

角用編織袋裝沙,打起沙袋墻,預(yù)設(shè)直徑75mm灌漿管,

管出口距頂板0.3-0.5m,利用現(xiàn)有的粉煤灰灌漿管

路,在地面按1:1的比例配好粉煤灰和水的混合液,通

過注漿管道輸送至井下,在9314上、下順用ZM-5/

1.8D型井下移動式灌注設(shè)備把膠凝劑按1:1 000比例

添加到管路中,再壓注到采空區(qū),能夠迅速使粉煤灰

漿液全部稠化成粉煤灰膠體,并迅速堆積,減少漏

風(fēng)。采用分段注膠的方式,在上、下順槽各打沙袋墻5

道,每道間隔30m,分別灌注粉煤灰復(fù)合膠體,在采

空區(qū)兩順槽形成多段膠體隔離段,減小采空區(qū)的漏

風(fēng),并阻止采空區(qū)的高溫區(qū)域向工作面發(fā)展。工作面

注膠防滅火過程見圖2。

4.2實施效果

1)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)實行開區(qū)均壓后,93~14綜放工

作面的壓差由154.2pa降至76.6pa,大大減少了工作


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