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溶出自蒸發(fā)器孔板調(diào)整煤氣節(jié)能改造

作者:煤礦安全網(wǎng) 2018-07-04 10:13 來(lái)源:煤礦安全網(wǎng)

項(xiàng)目簡(jiǎn)介:

原來(lái)溶出車間兩線自蒸發(fā)器在運(yùn)行中,因?yàn)楦骷?jí)孔板尺寸的相互影響和制約,常出現(xiàn)液位高報(bào)情況,甚至導(dǎo)致乏汽段帶料和指標(biāo)異常的生產(chǎn)事故,為了保證生產(chǎn)的安全穩(wěn)定,常利用與蒸發(fā)器對(duì)應(yīng)的氣液分離器排氣閥的開(kāi)度嚴(yán)格控制著自蒸發(fā)器內(nèi)部的壓力和液位,然而,排氣閥的關(guān)閉導(dǎo)致乏汽段產(chǎn)生的二次乏汽不能有效充分利用,特別是第一級(jí)自蒸發(fā)器的液位高報(bào)情況經(jīng)過(guò)多年的公關(guān)研究,其排氣閥始終處于關(guān)閉的狀態(tài),導(dǎo)致乏汽從自蒸發(fā)器內(nèi)部向后轉(zhuǎn)移最終外排造成熱量浪費(fèi)的現(xiàn)象,同時(shí),礦漿溫度由于得不到乏汽的充分加熱,需要在熔鹽段吸收更多的熱量以滿足礦漿的高溫溶出要求,這導(dǎo)致熔鹽爐負(fù)荷長(zhǎng)期偏高、煤氣大量使用的結(jié)果,不利于車間節(jié)能減排的深入進(jìn)行。

現(xiàn)在通過(guò)對(duì)自蒸發(fā)器的液位高報(bào)、壓力變化、排氣閥開(kāi)度、機(jī)組進(jìn)料量的變化等情況進(jìn)行研究和分析,最終確認(rèn)了自蒸發(fā)器的孔板調(diào)整范圍如下(單位:mm):E1:59,60,60.5,61;E2:105,106.5,107,107.5;E3:125,125.5,126,127;E4:129,129.5;E5:130,133,135;E6:143,145,147;E7:158,160,163;E8:180,181,183;E9:190,191。目前孔板尺寸如下(單位:mm):E1:60;E2: 106.5;E3: 126;E4:129;E5:130;E6:147;E7:160;E8: 181;E9:190。

推廣應(yīng)用情況:

1、充分的利用了機(jī)組乏汽進(jìn)行礦漿加熱,減少了乏汽直接外排導(dǎo)致的環(huán)境污染。

2、能有效提高乏汽段礦漿溫度,降低爐子負(fù)荷,減少煤氣消耗,經(jīng)統(tǒng)計(jì),北線每小時(shí)少用6方煤氣,南線每小時(shí)少用7方煤氣,按照月產(chǎn)量3.6萬(wàn)噸計(jì)算,每月節(jié)省煤氣(6+7)/2*36000*9.3*0.35=76.167萬(wàn)元,每年可節(jié)約914萬(wàn)元

完成單位:中美鋁業(yè) 成果類別:小建議 獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)

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