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基于RFID射頻精準定位的智能開采研究與應(yīng)用

  一、項目背景

  近年來隨著智能開采技術(shù)的不斷發(fā)展,裝備和新工藝不斷更新?lián)Q代,在智能開采中,對采煤機位置的精準定位是能否實現(xiàn)智能開采的關(guān)鍵,只有準確無誤地獲取煤機的準確位置,才能實現(xiàn)工作面的智能化開采,進而提高生產(chǎn)效率。傳統(tǒng)工作面采煤系統(tǒng)通常采用紅外定位的方式對采煤機的位置進行檢測,實現(xiàn)工作面的自動跟機移架、推溜等動作,采用紅外定位技術(shù)實現(xiàn)對采煤機的精準定位,要求對支架接收器和采煤機上的接收器和發(fā)射器位置和角度保持一致,中間不能有障礙物,周圍粉塵、光照等環(huán)境因素對紅外光影響較大,支架紅外接收器接收到的煤機位置信號存在延時、中斷、跳架等現(xiàn)象,無法獲取采煤機的精準位置信息,導(dǎo)致液壓支架無法完成一系列智能化動作,工作面的智能化開采受到較大影響。

  二、研究內(nèi)容

  1.技術(shù)原理

  RFID射頻定位技術(shù)射頻識別(RFID)是一項非接觸式自動識別技術(shù),在綜采工作面采用微波射頻(2.45GHz)頻段,對接收到的射頻信號功率進行計算和優(yōu)化,轉(zhuǎn)化為位置坐標實現(xiàn)基于RFID的精準定位。

  2.系統(tǒng)組成

  該射頻定位系統(tǒng)由計算上位機、總線轉(zhuǎn)換器、射頻接收器、射頻信號中繼器、射頻發(fā)射器;采煤機定位數(shù)據(jù)分析控制由采煤機射頻發(fā)射控制器、射頻信號中繼器接收傳輸給液壓支架射頻接收控制器組成。

  3.系統(tǒng)構(gòu)建

  采煤機上位機、工控平臺和數(shù)據(jù)交換機安裝在順槽集中控制室內(nèi)。采煤機上位機通過交換機和工控平臺相連,與此同時采煤機的數(shù)據(jù)也通過工作面數(shù)據(jù)傳輸平臺,接入到工控平臺,實現(xiàn)數(shù)據(jù)雙向通訊。射頻發(fā)射控制器安裝在采煤機上,射頻接收控制器和射頻信號中繼器安裝在液壓支架上。如圖1所示。

  圖1 設(shè)備布置示意圖

  RFID定位系統(tǒng)主要實現(xiàn)采煤機精準定位,為工作面跟機拉架推溜提供基礎(chǔ)定位數(shù)據(jù),實現(xiàn)工作面采煤設(shè)備智能控制。該系統(tǒng)需通過由以太網(wǎng)液壓支架控制器組成的工作面以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸平臺,將液壓支架電液控制系統(tǒng),三機控制子系統(tǒng),采煤機控制子系統(tǒng),工作面視頻系統(tǒng),泵站控制子系統(tǒng),順槽皮帶控制子系統(tǒng),供電系統(tǒng),環(huán)境數(shù)據(jù),以及基于微波射頻技術(shù)的工作面人員定位系統(tǒng),集成到采用 VISTWO 技術(shù)的工控自動化平臺上。工控自動化平臺采用同一數(shù)據(jù)庫,同一顯示控制平臺,通過數(shù)據(jù)分析,采用預(yù)警和報警機制,實現(xiàn)系統(tǒng)遠程控制,自動化控制和智能控制,實現(xiàn)綜采工作面人員、支架設(shè)備和運行環(huán)境一體化協(xié)調(diào)管控。如圖2所示。

  圖2 現(xiàn)場射頻中繼器及發(fā)射器

  3.技術(shù)特點

  (1)在采煤機機身中部將紅外發(fā)射器改裝為RFID射頻定位裝置,實現(xiàn)對采煤機位置的精準定位,定位精度在±10cm。

  (2)設(shè)計應(yīng)用RFID射頻精準人員定位系統(tǒng),實現(xiàn)對工作面內(nèi)人員的精確定位和實時動態(tài)監(jiān)測,定位精度在±10cm。

  (3)設(shè)計應(yīng)用RFID射頻定位采煤機控制系統(tǒng),實現(xiàn)采煤機運行參數(shù)監(jiān)控功能、液壓支架遠程控制功能、采煤機與支架防干涉功能、人員進入危險區(qū)域自動保護功能、采煤機路徑規(guī)劃及工作面高度修正功能。

  (4)采煤機外置射頻定位技術(shù)在特厚煤層大采高綜放工作面應(yīng)用屬于行業(yè)領(lǐng)先水平。

  三、應(yīng)用效果

  該射頻定位裝置成功應(yīng)用在61605工作面,實現(xiàn)了液壓支架對采煤機位置的精準監(jiān)測,信號傳輸質(zhì)量、定位精度、抗干擾能力等均達到智能開采設(shè)計要求。

  通過綜采系統(tǒng)上使用RFID射頻定位技術(shù),實現(xiàn)61605工作面的智能開采,工作面直接作業(yè)人數(shù)從原來的12人降至5人,當天累計減少工作面直接作業(yè)人員14人,年節(jié)省人工成本168萬元(按照平均12萬/年/人計算),人均采煤工效提高92%,達到減人增效的目的。

  四、推廣應(yīng)用

  RFID射頻定位裝置具有能耗低、適應(yīng)性強、穩(wěn)定性好、精度高等優(yōu)點,在龍王溝煤礦61605工作面成功應(yīng)用后,達到了對采煤機的精準定位的目的,實現(xiàn)了采煤工作面的智能開采,取得了良好的效果,為周邊礦井工作面智能化建設(shè)和改造提供了示范,具有較強的應(yīng)用價值。

  項目單位:鄂爾多斯市國源礦業(yè)開發(fā)有限責任公司

  聯(lián) 系 人:楊德忠 15504775516

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