選煤廠原煤入廠預(yù)脫水技術(shù)改造
一、基本原理
給煤機來料端新增設(shè)的固定篩篩絲用不銹鋼絲經(jīng)過軋制后焊接成形,篩絲形狀為梯形,梯形的長底邊布置成水平狀態(tài),物料以一定速度沿傾斜篩面的上方給入,經(jīng)過傾斜篩時因改變運動軌跡而產(chǎn)生離心力,使物料層在厚度方向上產(chǎn)生速度梯度,與篩條接觸的物料速度最慢,運動慣性最小,物料在離心力、摩擦力和重力的共同作用下被各個篩條的邊棱做切割運動,同時煤層疏水性較強,游離水在重力作用下迅速匯集在物料下層,大量的細小顆粒和水快速透過篩條成為篩下物,其余水分較低的物料成為篩上物,隨甲帶運動方向連續(xù)傳輸排料,從而實現(xiàn)煤水分離,有效降低原煤水分。
二、工藝流程
主井提升后的原煤放入卸載倉緩存,經(jīng)倉下漏斗口進入甲帶式給煤機,在甲帶式給煤機入料端傾斜溜槽處增設(shè)固定篩,固定篩角度與來料段溜槽一致,并留有30mm左右間隙。利用原煤疏水性較強的特性,當(dāng)含水量較大的原煤通過大傾角的固定篩時,原煤中的部分游離水在重力作用下從固定篩下側(cè)滲出匯集進入地溝,實現(xiàn)煤水分離,有效降低原煤水分。
甲帶式給煤機脫水裝置示意圖
三、應(yīng)用效果
1.提升效率
對水分較大的原煤,原來帶量為300噸/小時。甲帶式給煤機增設(shè)固定篩脫水裝置后,原煤帶量由300噸/小時提高到1000噸/小時,躥倉及滑煤次數(shù)顯著降低,生產(chǎn)效率明顯提升。
2.經(jīng)濟效益
每半個月需更換固定篩板一次,成本1萬元,折算噸原煤成本為0.025元/噸。
某洗煤廠應(yīng)用一年來,按每天減少水煤躥倉或皮帶滑煤延誤0.2小時,原煤生產(chǎn)量為1000噸/小時,折算原煤售價200元/噸計算,全年增加收入1000噸/小時×0.2小時×330天×200元/噸=1320萬元
四、推廣應(yīng)用前景
固定篩篩絲用不銹鋼絲經(jīng)過軋制后焊接成形,篩絲形狀為梯形,梯形的長底邊布置成水平狀態(tài),不易堵塞,不易腐蝕,脫水效果良好。
該技術(shù)可廣泛用于地質(zhì)條件相似、遇到水煤躥倉問題的礦井及選煤廠給煤機改造,在類似結(jié)構(gòu)給煤機來料端可以增設(shè)固定脫水篩,減少原煤水分大對生產(chǎn)的延誤。