本報訊(通訊員 陳愛軍)下半年以來,馬選廠嚴(yán)抓生產(chǎn)過程管控,細(xì)化精煤各項指標(biāo)考核,用管理提升產(chǎn)品質(zhì)量。
該廠開展密控工、浮選工技術(shù)小指標(biāo)競賽,規(guī)范各項指標(biāo)參數(shù)記錄,進一步改進操作方法,改善礦漿礦化效果,提高浮選抽出率,降低入浮濃度和入浮量,重點對各礦原煤水分進行化驗分析,對數(shù)據(jù)異常批次進行重點跟蹤檢查。通過縮小潤濕管直徑、提高旋流器入料壓力、合理調(diào)整物料分流量,控制系統(tǒng)煤泥含量等措施,將中煤損失控制在4%以下;在磁選機溢流堰兩側(cè)加裝擋板,減少分選回收盲區(qū),有效解決了磁選機滾筒兩側(cè)磁場弱回收率低的問題,精煤單機灰分合格率較考核提高10%以上。
該廠從精煤灰分、水分等指標(biāo)入手,安排原煤卸車工在受煤坑內(nèi)撿拾大塊矸石,針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的雜物,嚴(yán)格落實包機制度和交接班制度,由生產(chǎn)指揮中心、機電科、質(zhì)檢中心、運銷科承包東部3臺精煤脫介篩,洗選車間承包西部4臺精煤脫介篩,開展“撿雜提質(zhì)”工作。加大對原煤分級篩、精煤脫介篩、離心機篩網(wǎng)的檢查、清理力度,抓好脫水設(shè)備的維修保養(yǎng),在原煤皮帶、選煤生產(chǎn)過程中,使用灰分自動檢測儀,進一步提高煤質(zhì)檢測的及時性、精準(zhǔn)性。