自己能干的活絕不外委——龍王莊煤業(yè)降本增效出實招
走進龍王莊煤業(yè)機修車間,一派熱火朝天的繁忙景象。30架嶄新的U型鋼棚已加工完畢,正準(zhǔn)備投入井下使用。
“你看,完成了這個任務(wù),我們就為公司省了幾十萬元呢?!本C采車間主任陳峰高興地說。
“通過前期我們對市場的考察,發(fā)現(xiàn)如果我們買成品U型鋼棚,價格高,還不是準(zhǔn)時到貨。我們就自己想辦法,購買原材料自行加工,省下的就是賺的。企管科科長王振武說。
今年年初,面對生產(chǎn)接續(xù)困難、開采條件復(fù)雜、各項成本不斷上升等不利因素的影響,如何適應(yīng)礦井“爬坡過坎”高質(zhì)量發(fā)展的各項新要求,成為困擾該公司管理者的“頭疼事”。
為此,該公司對工作進行了全面調(diào)研,外委轉(zhuǎn)內(nèi)修就是在調(diào)研設(shè)備維修工作時發(fā)現(xiàn),高額的外修費用完全可以轉(zhuǎn)為內(nèi)修,所以當(dāng)即制定相關(guān)政策,減少外委修理,節(jié)省支出,加大外委轉(zhuǎn)內(nèi)修力度。
“如果鉆機壞了,不去仔細(xì)排查、檢測,就從市場上直接購買,最少得花4000多元。而通過對零部件的損壞情況進行評估,而后對癥修復(fù),只需花幾十塊錢,換個零部件就行。修復(fù)的多掙得就多,為礦節(jié)省費用的同時,也提高了職工的收入,大家的干勁都很高!”綜采車間職工常勝高興地說。
前五個月,光是對支護用各類型號的U型鋼棚、鋼筋梯、連接卡纜加工自制,就節(jié)約采購資金40萬元。
與此同時,該公司還出臺了“加強內(nèi)修外委管控,提高維修質(zhì)量,降低修理成本”的具體措施,優(yōu)化整合技術(shù)人才隊伍,并充分發(fā)揮綜采車間的人員技術(shù)優(yōu)勢,不僅實現(xiàn)了大經(jīng)營管理格局,更是達到了技術(shù)共享、優(yōu)勢互補的良好效果。